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洗選設備自動潤滑改造效益分析
原洗選廠設備手動潤滑使用情況
洗選廠的設備全部采用手動定時潤滑,如洗煤車間原煤振動篩軸承,其潤滑全部為人工干油潤滑,即通過人工用黃油槍在停機的情況下加油。手動潤滑不僅費時費力,而且人工加油隨機性大,存在加油不均勻、加油量不可控、潤滑質量不高、潤滑不及時等,平均3~6個月還會出現一次軸承事故,同時還造成潤滑油浪費的現象。
振動篩因人工潤滑及工作環(huán)境造成工作量大,易出現不及時、不到位等現象,且潤滑質量不高,易帶人雜質,易引發(fā)多種軸承潤滑不到位,從而出現頻繁的生產事故。而國外同類設備大多采用自動潤滑方式,其特點是維護工作量小、潤滑效果好,設備使用周期長。另外,國內也有少數潤滑技術公司開始關注機械設備自動潤滑技術的應用,如淄博九洲潤滑科技有限公司、九洲潤滑西南分公司等。結合現有設備、工況環(huán)境、工作人員等各方面情況,提出對現有振動篩的潤滑方式進行改造。
潤滑系統(tǒng)改造后使用情況及效益分析
對幾臺振動篩和皮帶機進行改造后,運行已近一年。使用效果良好,目前還未發(fā)生一起軸承潤滑不到位事故。不僅減輕了職工檢修維護工作量,而且提高了潤滑質量,避免了潤滑油不必要的浪費,同時延長了軸承使用壽命。保證了生產正常運行。
經濟效益:通過改造減少了潤滑油脂的損耗。經過近一年的實際運作,發(fā)現每臺設備每月可節(jié)約3kg 3號鋰基脂油。按目前振動篩和皮帶輸送機使用該自動潤滑系統(tǒng)來計算,一年可節(jié)約3號鋰基脂油3×7×12=252(kg);按每9.6元/kg計算,年可節(jié)約材料費用252×9.6=2419.2(元)。
通過改造減少了軸承的損壞,每年至少可減少四盤軸承的更換。原煤分級振動篩所用軸承目前材料成本價都在3000元以上,年可節(jié)約經費3000×4=1.2(萬元)。
通過改造,每年可減少6h以上故障兩起,按影響單系統(tǒng)計算,可減少6h故障時間,出煤按帶載量I350t/h計箅,每年可多洗煤l350×6=8100(t),減少損失在10萬元以上。
社會效益:可最大限度地減少職工的檢修維護工作量,且具有很大的推廣應用價值。
結語
潤滑系統(tǒng)改造后,設備實現了自動潤滑,潤滑方法更加科學合理,不僅減少了維修人員的工作量,而且使設備無故障率大大提高,同時達到了節(jié)油降耗的效果。實現全面預算管理,降低生產成本,是現代選煤廠的發(fā)展方向,而實現設備的動態(tài)自動潤滑,是保證設備安全穩(wěn)定運行的重要途徑之一。目前我國生產的大多數機械設備尚處在人工潤滑階段,此項技術的運用對生產造成的影響小,且適用性強,因此具有很大的推廣空間和推廣價值。